近日,在该厂年度QC成果发布会上,铆焊车间《提高硫化机热板焊缝一次交检合格率》这一成果得到在座评委一致好评,并推荐参加全国QC成果发布会。
该小组成员在本次活动中,质量意识、团队精神、个人能力、解决问题的能力,对QC方法的掌握方面等都得到了很大提高。不仅降低了操作者的劳动强度,提高了工艺水平,更提高了产品质量。 热板焊接攻关前是落地摆放蹲坐弯腰进行的,焊接时需要不断的移动,每焊一段焊缝操作者位置就需调整一次,长时间手工焊接操作就会疲劳,手抖动就会导致手感不一样,影响焊接质量。为此,该小组制作了长宽均为0.6米,高为0.45米能放置热板的方钢支撑架。减少了操作者长时间弯腰焊接的疲劳度,增加了操作者焊接舒适度。小组还设计了一台焊接热板环缝半自动装置,利用车间内的闲置变位机,配置现有的二氧化碳普通焊机,制作固定焊把的支架,加装一个焊接摆动器,将小容量20千克圆饼焊丝改成大容量250千克桶装焊丝,改进后,提高了热板焊接连续性,从而改变了工人焊接环境,减轻了焊工劳动强度,提高了焊接质量和生产效率。他们还通过试验,将塞焊孔改为喇叭口型,利于焊枪角度摆动,经与技术工艺、金工车间进行商讨,某产号所有塞焊孔坡口均加工为喇叭口型,经过验证,将坡口角度改小,减小焊接量,也减少了焊接变形,进一步稳定了焊接质量。此成果可创经济效益3万多元。
该厂本年度共有11个QC小组参赛,成功发布了11项QC成果。各小组在实践中不断创新理念,不断提高质量管理小组活动成果的实效和整体水平,在成果的主题、内容、演讲等方面均得到了评委好评,较往年有更大的进步。